油压裁断机换向后压力上不去的原因与故障排除

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。裁断机电液换向阀是规格较大的M 型阀。溢流阀7 在该回路中作泵1 的安全阀用。溢流阀8 和二位二通阀9 作泵2 和泵3 卸荷和溢流用D 回路中,当1 D T 通电,液压泵输出的压力油从电液换向阀P 口进入,从A 口输出,进人液压缸载荷工作腔时,压力不能上升到设定的载荷工作压力。
经调试发现,当油温高时不能上升到载荷工作压力,温度较低时能上升到载荷工作压力。检测每个元件,性能参数符合要求。溢流阀7 调定值合理,电磁阀13、液压缸1 4无异常泄漏。查看电液换向阀后发现,故障是由于对电液换向阀具体结构不清楚,使回路设计不合理造成的。
在图4-39 ( a )所示回路中,换向阀1 2进行压力油换向时(即P — A 或P — B ),其内部工作原理如图4-39 ( d )所示。当1 D T 通电时压力油F 与阀口 A 接通,B 与回油口 0 接通,因此,B 与0 为低压腔,而P 与A 以及控制腔K i 属高压腔,因此在阀芯与阀体内孔配合部分就有S i、s 2、s 3 三处环形间隙使髙压油向回油口泄漏。特别是在s 3 处有的阀环形覆盖长度设计较短,压力油泄漏便增多。由于泄漏严重,使压力上不去。
如图4-39 ( b )所示,将液压缸两腔与电液换向阀的A 和B 口交换一下,即让B 口通缸的载荷工作腔,A 口通缸的回程工作腔。这样当2 D T 通电时,压力油P 由B 口进人缸的载荷工作腔。此时油液在换向阀内的流动状况如图4-39 ( d ) 阀芯左位所示。可以看出,只有左一处环形间隙泄漏髙压油D 因此时电液换向阀的控制油液来自主油路,所以S (处环形间隙没有髙压油向低压油的泄漏。
如图4-39 ( c )所示,将电液换向阀的控制油路与低压油路相连,使电液换向阀的控制油路为低压,S 3 处的环形间隙就不会产生从高压向低压的泄漏,从而减少了系统的泄漏量。但此时需将电液换向阀由髙压控制改为低压控制,并要保证低压油路中的基本压力值由以上分析可以看出,图4-39 ( b )所示形式,电液换向阀内泄漏量最少,可以认为是较佳方案。减少了泄漏量,系统的工作压力就能上升到设计要求值。
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